pjscipio Geschrieben November 19, 2013 at 19:32 Geschrieben November 19, 2013 at 19:32 Liebe Community, ich konnte leider bisher im Forum noch nichts Genaues dazu finden, daher ein neues Topic: Ich will einen 4-adrigen Schrittmotor mit einem Stepper-Brick betreiben. Leider weiss ich nicht, in welcher Reihenfolge ich die Kabel im Stecker für den Anschluss im Brick einbauen muss. Die Kabel am Motor haben die gleichen Farben wie das Beispiel bei der Beschreibung des Bricks (http://www.tinkerforge.com/de/doc/_images/Bricks/brick_stepper_motor_setup_1200.jpg). Heisst das, dass ich auch die Belegung der Stecker übernehmen kann? Was passiert, wenn ich die Kabel in der falschen Reihenfolge einbaue? Vielen Dank für Ratschläge, Philipp Zitieren
Nic Geschrieben November 21, 2013 at 08:14 Geschrieben November 21, 2013 at 08:14 Kannst so ausprobieren, ich habe div. Schrittmotoren immer in der gleichen Farbreihenfolge angeschlossen, d.h. im gewissen Rahmen kann man hier von einem Standard der Hersteller ausgehen. Im worst case bleibt der Motor auf der Stelle stehen und brummt vor sich hin. Unbedingt darauf achten die Litzen genügend tief in den Stecker reinstecken, u.U. hat der Motor sonst keinen Kontakt und zeigt den o.g. Effekt. PS: Ansonsten das Datenblatt vom Motor studieren, beispielsweise: http://www.omc-stepperonline.com/images/drawing/connect/4wire.jpg Zitieren
Nic Geschrieben November 21, 2013 at 09:50 Geschrieben November 21, 2013 at 09:50 Wenn ich mich nicht irre, müsste das auf dem TF-Bild so gekennzeichnet sein. Zitieren
pjscipio Geschrieben November 22, 2013 at 09:16 Autor Geschrieben November 22, 2013 at 09:16 Hallo Nic, vielen Dank. Ich habe mutig ein wenig experimentiert. Generell passt es jetzt, denke ich. Ich fürchte aber, dass mein Schrittmotor den Stepperbrick überfordert. Mal bewegt er sich ein wenig, mal nicht. Power hat er kaum (man kann die Achse immer leicht mit der Hand blockieren). Habe auch verschiedene Netzteile ausprobiert. Der Motor braucht 2,5A. Ich habe mir jetzt noch einen neuen Motor mit 1,5A bestellt. Mal sehen, ob ich damit mehr Erfolg habe. Viele Grüße, Philipp Zitieren
pjscipio Geschrieben November 22, 2013 at 11:23 Autor Geschrieben November 22, 2013 at 11:23 [update] Mit der von Nic angefügten Skizze und dem Datenblatt des Motors habe ich die Belegung nochmal umgesteckt. Jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren. Einziger Ärger: Solange der Motor aktiv ist (enabled) produziert er einen sehr hohen Fiepton. Ich werde jetzt noch probieren, per API den Decay-Modus auf low zu stellen. Viele Grüße, Philipp Zitieren
pjscipio Geschrieben November 22, 2013 at 11:45 Autor Geschrieben November 22, 2013 at 11:45 [update2] Setzen des Decay-Modus ändert die Höhe des Tons, den der Motor im "Leerlauf" macht, kann ihn aber nicht verhindern. Habe verschiedene Werte zwischen 0 und 65k getestet. Mit low decay (65k) ist es am erträglichsten. Das ist übrigens mein Motor: http://de.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=155&pid=75&sid=80 (Model 42BYGHW811, ganz unten). Zitieren
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